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“老郭,昆明南站站台感应器坏了,你去看一下?”“马上来。”在昆明机务段检修车间,总能看见检修车间电子组工长郭为华忙碌的身影。
中专毕业后,郭为华被分配到中国铁路集团有限公司昆明机务段,从事机车检修工作。通过两年认真学习和实践,他用实际行动赢得了领导和同事们的认可,被选调到机务段综合型班组。
在新岗位上,各种未曾面对过的工作问题让他无从下手。“从那时起,我才真正认识到打铁还需自身硬,要解决问题必须得靠自己。”郭为华说,从此他开始认真学习、摸索机车检修方面的技术,上班随身带着电路图和检测仪表,边学习边工作,下班后自己在网上查询检修机车电路相关专业知识,一步一步摸索实践。
2006年,郭为华在检修脉冲盒装置故障时,因为没有检测设备始终未能发现问题所在。正好机务段组织开展“小改小革”活动,为避免再次出现类似情况,他萌发了自己制作检测装置的想法。于是,他从网上查阅脉冲盒相关工作原理开始,找资料、问师傅、询厂家……最终,他制作的检测装置经过测试,各项功能、性能指标均满足设计要求,达到了行业规定标准,单位决定将设备命名为“郭为华脉冲盒检测装置”。“虽然只是一个小研发,但这是第一个以我名字命名的装置,对我意义重大,也坚定了我争做技术能手的信心。”郭为华说。
昆明机务段曾引进80多组SS3B型中国第一代网络控制机车,但在实际运行中,有近四分之一的车组因故障频发、维修周期长、维修费用高等问题经常不能上线运行。
“返厂维修耗时费力,而且花费巨大,我们能不能自己想办法解决问题?”在单位领导鼓励下,郭为华带领班组成员和技术部门人员对机车运行参数、沿线模拟参数等各项数据从零开始采集,一点一点试验,开始研制试验台。经过4年潜心钻研,郭为华及团队最终成功研制出SS3B型综合试验台。经过不断完善、迭代升级,现在的SS3B型机车试验台不仅能真实模拟机车运行时的温度、湿度、磁场环境等参数,还可以检测上百种机车电子插件,其配件装车合格率达到100%,填补了国内检修机车电路技术方面的空白。“SS3B型机车试验台研发成功后,每年能为机务段节约维修成本300多万元。”郭为华说。
2011年,从昆明至南宁的往返机车控制系统时常发生动态故障,维修人员多次检修仍未能彻底解决问题。郭为华得知后,主动请缨随车检修。为找到问题根源,他连续78小时跟车,最终在乘务员第六次换班时查明了故障原因,彻底消除了安全隐患。
近年来,郭为华先后完成质量技术攻关创新28项、科研项目9项、实用新型专利3项,荣获“全路技术能手”“云岭工匠”“首席技师”“奉献之星”等称号,今年又荣获全国五一劳动奖章。面对诸多荣誉,郭为华说:“一个人再强,毕竟力量有限,只有培养千千万万的工匠人才,才能满足铁路发展需要。”
为培养出更多机车维修技能人才,郭为华以云岭工匠创新工作室为平台,坚持每周开展电子专业授课、每月组织实作岗位练兵,每季度组织开展技术业务比赛。在他和团队的共同努力下,昆明机务段机车检修质量连年保持全国第一。郭为华带领的团队累计完成“小改小革”和研发项目1300多项,16项荣获国家级技术专利,10余项QC成果荣获全国优秀质量管理奖。
云报全媒体记者邓清文实习生刘正先